En los últimos meses, nuestra Empresa en España, Sicelub Ibérico, ha realizado varios servicios de Flushing de alta velocidad en diferentes equipos en una importante refinería de España. Históricamente, nuestra Empresa no ha estado prestando servicios en dicha Refinería, por condiciones logísticos que incrementaban nuestros costes. Durante el año 2022, tomamos acciones para mejorar esas condiciones logísticas y poder ser más competitivos. Hemos contratado personal técnico local altamente calificado y optimizado temas de transporte.

 

Los equipos intervenidos han sido un compresor centrifugo, un compresor de aire y un compresor reciprocante.

 

  • Equipo compresor centrifugo. Ubicado en una planta de lubricantes – El equipo presentaba alta contaminación por partículas y suciedad, se empezó en valores ISO 4406 de <22/21/17 y en tan solo 24h-26 horas de circulación, pudimos obtener unos valores estables de 16/14/11.

 

  • Equipo compresor centrifugo de aire – Ubicado en la zona de Torres y Fosos – El equipo presentaba una alta contaminación por partículas, este equipo fue intervenido por otras labores de mantenimiento y se aprovechó para hacer un flushing oleohidraulico turbulento. Este equipo inicio con in código ISO 4406 de 23/21/16 y gracias a tener un RE > de 12.000 en el sistema, en tan solo 12h se estabilizo en valores <16/15/12. Posteriormente, tras iniciar el intercambiador A, nuevamente las partículas repuntaron para volver a bajar y estabilizarse en valores de limpieza. Con el intercambiador B paso algo parecido, pero si dilato algo más en el tiempo ya que como sabemos, el flujo no es turbulento. No obstante, todo el conjunto de circuito finalmente quedo en valores de 16/14/11 obteniendo una gran limpieza de los internos de las líneas del equipo.

 

  • Equipo compresor reciprocante – Ubicado en la planta de Coquer, El equipo estaba intervenido por mantenimiento, presentaba problemas de contaminación por metales producidos por el fallo, en el inicio de circulación turbulenta tenía unos valores ISO 4406 de 23/22/21 tras la circulación en el equipo y gracias a que en esta ocasión los intercambiadores fueron retirados y limpiados fuera antes del flushing, en pocas horas, no más de 24h de circulación, ya teníamos valores establas de 15/13/9, asegurando una limpieza y eliminación de metales en los internos del equipo.

 

Aprovechamos nuestra presencia en la refinería para realizar una toma de muestras de aceite de equipos críticos y análisis de campo, a fin de brindar más información predictiva para nuestro cliente.

 

La gestión comercial de estos proyectos estuvo a cargo de José Julián Gómez, y la parte operativa a cargo de Aitor García, con los técnicos en campo, Javier Villar y Stan Ursaki; recibiendo apoyo Administrativo, Logístico y en EHS desde nuestras Oficinas Centrales.

 

Desde la Empresa, agradecemos el trabajo de nuestro equipo y esperamos poder seguir colaborando con nuestros clientes.

 

Adjuntamos algunas fotografías del trabajo!

Nuestra Empresa, Lubritech Perú participó de manera activa en el 22° Congreso Peruano Ingeniería de Mantenimiento. El evento se realizó entre los días 17 y 19 de Noviembre en el Centro de Convenciones de Lima en Perú. Durante este importante evento que contó con una presencia numerosa de asistentes de las diversas Industrias del Perú y expositores internacionales, Lubritech de Perú atendió a sus clientes en un Stand ubicado en la Sala de Exposiciones, y brindó dos presentaciones técnicas con una asistencia notoria a los mismos.

 

El día Viernes 18 de Noviembre, Cristian Schmid, presentó el tema “Barnices en Sistemas de Lubricación y Control en Turbinas” y el día Sábado 19 de Noviembre, Roberto Romero presentó el tema “Introducción a la Lubricación por Niebla de Aceite”.

 

Ambos temas, de mucha vigencia e interés en el Mercado Peruano. La lubricación por niebla ha comenzado a ser utilizada recientemente en la Industria de Refinación en Perú, con excelentes resultados, y el siempre vigente tema de los barnices en turbogeneradores despierta interés para entender los diferentes procesos de prevención y remoción de este.

 

El equipo de Lubritech Perú que organizó, participó durante el Evento, estuvo compuesto por María Teresa Zapata, Marcos Meza, José Alejandro Zavala, Carlos Arévalo, Luis Yovera, Roberto Romero y Cristián Schmid.
 

Queremos agradecer a todos los colabores de la Empresa, a los Clientes, y sobre todo a IPEMAN, por la oportunidad de participar en este prestigioso evento.

 

¡Les compartimos algunas fotografías y videos del Evento!

Durante el mes de octubre, nuestra Empresa en España, recibió la visita de los Señores Roberto Romero, Gerente para Argentina y Perú, y Cristián Schmid, Gerente General Grupo Sicelub Lubritech. Durante la permanencia de ellos, se mantuvieron reuniones de alto nivel con Clientes de España y Perú; y se visitó una importante Firma de Ingeniería Española con Proyectos a Nivel Mundial, para verificar posibles colaboraciones en ámbitos de Lubricación por Niebla de Aceite, Flushing Oleohidráulico de Alta Velocidad y Purificación de Aceites en Turbomaquinaria.

 

Se aprovechó, además, para mantener reuniones internas con el equipo de Sicelub Ibérico, y visitar las diferentes Delegaciones y Centros de Trabajo en la Península.

 

Sicelub Ibérico opera en España, atendiendo Portugal e Italia desde hace más de 20 años, ha instalado más de 120 Sistemas de Lubricación por Niebla (más de 2.500 equipos); suministrado más de 30 Equipos Purificadores Thermojet e ISOPur y realizado más de 300 Flushing Oleohidráulicos de Alta Velocidad. Caben destacar grandes hitos de proyectos simultáneos a partir del año 2017.

 

Actualmente se cuentan con Delegaciones y Centros de Trabajo en Cartagena, Vizcaya, Tarragona y Puertollano; desde donde se atiende todo España, Portugal e Italia.

Destacamos del año 2022, que ha sido un año en se han retomado importantes proyectos luego de la pandemia, y se ha podido seguir creciendo, siempre cumpliendo las metas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente. Hemos tenido nuestra primera revisión de Auditoría de Normas ISO y renovado nuestra Certificación.

 

Queremos agradecer a nuestros clientes, colaboradores y proveedores y esperamos poder continuar ofreciendo nuestra Propuesta de Valor, bajo los más altos Estándares de Ética y Conducta!

Lubritech Argentina acaba de finalizar un importante trabajo en una Generadora de Energía en la Zona de Vaca Muerta, Neuquén, Argentina. Realizamos una intervención para realizar un Flushing para remoción de barnices, en una Turbina de Gas LMS-100; con más de 27.000 litros de lubricante tipo turbina ISO VG 32, con 5 años de operación y resultados de MPC cercanos a 30.

 

Para la realización del trabajo, se contó con Andrés Yamín como líder del Proyecto, y Josué Buozi como Técnico especialista, además del soporte local de Mano de Obra. Apenas se realizó la Parada Programada, se agregaron 1.400 litros del producto limpiador, utilizando nuestro equipo purificador Thermojet. Se comenzó circulación de la mezcla, calentando el aceite, y se determinó que el valor de MPC subió a 39, lo que indica que se está logrando disolver los barnices impregnados en el sistema.

 

Luego de una circulación por 24 horas, se drenó la carga de lubricante en caliente, y se procedió a limpiar el tanque, mismo que se encontraba de color naranja por la presencia de barnices. Luego de la limpieza se cargó aceite de sacrificio, tal y como indica la Norma ASTM D-6439 y se procedió a circular para remover cualquier resto del producto limpiador. El MPC comenzó en 30 y se drenó este producto cuando el MPC bajó a 13.

 

Finalmente, se cargó el aceite de operación nuevo, y se mantuvo operando el equipo purificador Thermojet y un equipo de filtración de alta eficiencia, logrando bajar el MPC hasta valores de 6; cuando se dio por finalizado el servicio. El código ISO 4406 de partículas, bajó de 21/19/17 a 15/14/11, por debajo de lo requerido por las normas ASTM.

 

Queremos agradecer la confianza de parte del cliente, a nuestros proveedores, y al trabajo de nuestros técnicos, para completar el servicio con calidad, seguridad y cuidando el medio ambiente.

 

Compartimos algunas fotografías.

Nuestra Empresa en Brasil, realizó en Octubre de 22 un seminario presencial en una importante industria química del Nordeste de Brasil.

 

En este evento, presentamos técnicas y tecnologias enfocadas en el incremento de la confiabilidad de equipos críticos y aumento de disponibilidad operativa, donde mostramos los siguientes temas.

 

  • Flushing Oleohidráulico de Alta Velocidad.
  • Flushing para remover barnices.
  • Equipo purificador de aceites Thermojet.
  • Equipo purificador de aceites ISOPur. Tecnología de aglomeración de cargas balanceadas.
  • Sistemas de lubricación por niebla para mejorar confiabilidade en bombas centrífugas.

 

Agradecemos a Ricardo Bispo y Valdinei Silva para realizar este Seminario Técnico y esperamos colaborar con nuestro cliente para mejorar la confiabilidad y disponibilidade de sus equipos críticos. Cualquier necesidad o interés, por favor, escribir a info@sicelub.com

 

Compartimos algunas fotografias.

Lubritech Argentina acaba de finalizar un trabajo muy importante en una Parada Programada de una Planta de Etileno en Argentina. Es de destacar que todo el Grupo Sicelub Lubritech tiene gran experiencia en este tipo de equipos en España, Brasil y Argentina.

 

El Contrato se ganó en una licitación abierta, donde fuimos la única Empresa que posicionó el servicio en tiempo y forma, dentro del presupuesto y con un historial de cero incidentes, ya que la Seguridad es para nosotros lo más importante.

 

Realizamos servicios de Flushing Oleohidráulico de alta velocidad a todos los sistemas de lubricación; según tabla más abajo.

 

Contábamos con 60 días para finalizar el servicio, pero el mismo se realizó en 45 días. Utilizamos equipos de más de 2.000 litros por minuto, sectorizando los sistemas, aplicando vibración neumática y calentando el aceite a más de 60 °C.

 

Se destinaron 7 técnicos de campo, 1 supervisor y un técnico de Seguridad, trabajando en doble turno. Nuestro líder en el proyecto fue Martín Videla.

 

Queremos agradecer al cliente por la confianza depositada, esperamos volver a servirles en Argentina o en otro país. Por supuesto, agradecemos al personal de Lubritech Argentina directamente involucrado en el Proyecto y también al Área Comercial y Administrativa por el soporte!

 

Aprovechamos para compartir algunas fotografías del trabajo.

Luego de bastante tiempo enfocado en un gran proyecto en la Industria de Oil & Gas, Lubritech Perú realizó un trabajo importante en la Industria Minera de aquel País.

Se realizó el proyecto denominado “Servicio de  Cambio de válvulas en sistema de lubricación de los molinos de fase I”,  ubicado en una importante Minera del País.

El  servicio realizado correspondió al cambio de  válvulas mariposa y check en los molinos de bolas y SAG. línea de lubricación y potencia hidráulica en  planta de concentrado, para tal actividad se realizaron los instructivos y procedimientos de trabajo y el análisis de riesgo asociado, como por ejemplo la organización  del personal por turnos, estableciendo la línea de comunicación efectiva.

Durante la ejecución y previo al cambio de las válvulas se drenó el aceite lubricante en depósitos acondicionados durante el desmontaje de válvulas.

En el proyecto se cambiaron un total de 31 válvulas, entre ellas 15 válvulas mariposas, 06 válvulas check para línea de baja presión aplicando un torque de 125 lb.pie , 09 válvulas check se reutilizaron previa inspección y confirmación de ausencia de desgaste y  01 válvula se reajustó aplicando un torque de 100 lb.pie.

 

Para realizar este servicios Lubritech Perú realizó la  movilización a operaciones de la unidad minera un personal altamente calificado:

 

  • Carlos Augusto Arevalo Perez
  • Jose Alejandro Zavala Lopez
  • Johannis Jose Naranjo Raaz
  • Yogrey Antonio Infante Tovar
  • Jose Johnny Guanilo Cubas
  • Adolfo Jose Colina Lopez
  • John Larkin Vivas Poma
  • Samuel Ricardo Espinosa Moscol
  • Gabriel Crisostomo Feijoo
  • Jorge Mane Gallo Crisanto
  • Javier Alonso Sosa Morales
  • Joaquin Armando Moran Zevallos

 

Adjuntamos algunas fotografías y aprovechamos para agradecer a nuestro Clientes y a nuestros colaboradores.

Hemos publicado nuestro webinar Barnices en Sistemas de Lubricación y Control Iónico. ¡Ya puedes disfrutar del webinar cuando gustes!

Queríamos contarte que el video ya está incorporado a nuestro sitio web en la sección “WEBINARS“.

Si quieres volver a verlo, o no pudiste participar del webinar, vas a poder hacerlo cuando gustes.

Ingresa tus datos en el siguiente formulario para solicitar la clave correspondiente a este webinar, o a cualquiera de los anteriores.

La clave o las claves solicitadas te llegaran al mail que acreditaste en el registro.
Esperamos disfrutes de cada uno de ellos!

 

Recientemente, se puso en marcha el proyecto denominado “FLUSHING -LAVADO CON ACEITE DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LA TURBINA DE VAPOR GE-ST- 20301 EN LA CALDERA B/C  ubicado en una refinería del norte del Perú, dado que el tema de la limpieza antes de la operación es muy importante para que los sistemas entren en funcionamiento de la menor manera, sin daños y sin problemas que generen pérdidas económicas por paradas inesperadas u otros costos  de mantenimiento en la puesta en marcha.

El contrato adjudicado a Lubritech Perú  incluye trabajos y actividades de flushing del sistema de lubricación de las turbinas de vapor Ge-ST-20301 y GE-ST-30301 en ventiladores de tiro forzado en la caldera B/C.

Para realizar estos servicios, la empresa Lubritech Perú realizó la  movilización  de mangueras y conexiones además empaques, carreteles, bridas temporales, equipo filtrador de 100 GPM, carcasa porta filtro de acero inoxidable, elementos filtrantes, instalación de malla 120 mesh etc.

Agradecemos a nuestros clientes y al equipo de trabajo, por la oportunidad de seguir colaborando!

Sicelub Ibérico continúa con la ejecución de su Contrato de Lubricación en una importante Química de España. El Programa de Alta Dirección en Lubricación Industrial, PADELI, tiene como objetivo principal ejecutar las tareas de lubricación rutinarias en el Complejo, pero siempre con el foco en la mejora continua, a través de la especialización y la tecnología como elementos claves para mejorar fiabilidad y disponibilidad de equipos.

En las últimas semanas, puntualmente en este contrato, se realizó el ciclo de engrase de rodamientos utilizando pistolas con ultrasonido, a fin de optimizar la cantidad de lubricante a reponer en cada caso. Esto representa una mejora sustancial frente al procedimiento convencional de sólo “agregar grasa”.

Por otro lado, se encontró un equipo con valores de MPC elevados, lo que indica una potencialidad de formación de barnices riesgosa para el funcionamiento del sistema. Para resolver este problema, se conectó un equipo de remoción de barnices, logrando reducir los valores de MPC desde 42 a 5, en 2 semanas, para un volumen de lubricante de 5.000 litros.

Puede encontrar más información sobre el Servicio PADELI en nuestra página web, y sobre el tema de remoción de barnices, próximamente el Grupo Sicelub Lubritech dictará un Webinar gratuito sobre el tema el próximo 21 de Setiembre de 2022.

Saludamos a nuestro equipo de trabajo de Sicelub Ibérico, y compartimos algunas fotografías del servicio aquí.