El Grupo Sicelub Lubritech trabaja activamente en el Sector de Energías Renovables. A los trabajos realizados en Turbinas Eólicas en Brasil y Argentina, sumamos los trabajos realizados en Turbinas de Vapor en Plantas de Generación Termosolar en España.

La energía solar puede ser generada siguiendo dos principios fundamentales, el más conocido es el uso de celdas fotovoltaicas para convertir directamente la luz solar en energía eléctrica. Existen otros tipos de instalaciones, llamadas Termosolares, que utilizan la luz solar para calentar algún fluido (aceite térmico); que se utiliza para generar vapor y accionar una turbina de vapor convencional. Este es el caso de nuestro trabajo más reciente en España. En una importante planta Termosolar de Andalucía, acabamos de realizar un trabajo de filtración en un sistema de lubricación de 24.000 litros, de una turbina Nuovo Pignone de 50 Mw.

El trabajo consistió en sacar los 24.000 litros de aceite a un tanque externo, filtrar allí hasta llevarlo a Código, mientras se realiza la limpieza interna del tanque. En las fotos pueden verse fotografías de la suciedad removida. Cuando el aceite ha alcanzado un Código ISO de 16/14/12 y el tanque ha estado limpio, se ha transferido el lubricante limpio, y se ha reasegurado el Código, mientras el lubricante limpio circulaba por el sistema al momento del arranque.

Con este procedimiento, se asegura un arranque de la turbina más seguro y una operación fiable durante la fase de generación de energía del equipo, tal y como se recomienda por ASTM D-4378.

Para este trabajo, hemos contado con el apoyo de 2 técnicos de campo, y hemos utilizado un equipo de filtración de 320 lts/min conteniendo elementos filtrantes de 34”, para que el trabajo se realice en el menor tiempo posible!

Además, aplicamos el protocolo de seguridad relativo a acceso a espacios confinados, incluyendo recurso preventivo exclusivo, trípode, detector 4 gases, suministro de equipo de ventilación aporte de aire para garantizar una buena atmósfera. Además de la parte técnica relacionada con Ingeniería en Lubricación, somos especialistas en materia de Seguridad y Medio Ambiente.

Queremos agradecer a nuestros clientes por la confianza, y a nuestro equipo de trabajo por su compromiso. Adjuntamos algunas fotografías, y si requieren información adicional, pueden contactarnos en www.sicelub.com, enviando un email a info@sicelub.com, o escribiendo un WhatsApp a +34 616 54 70 86.

 

Queridos seguidores del Grupo Sicelub Lubritech! Queremos comentarles que hemos hecho una actualización en nuestra página web, www.sicelub.com; específicamente en el área de Productos y Servicios. A lo largo de 2022, hemos incorporado nuevos servicios y nuevos productos, y estamos reflejando esas novedades en nuestro sitio.

 

  • Nuevo recuperador de niebla Demisting, para optimizar los costos de instalación y operación de los Sistemas de Lubricación por Niebla.

 

  • Nuevos modelos de Equipos Purificadores Thermojet, para remover barnices, para áreas no explosivas y modelo con mayor caudal de operación.

 

  • Servicios de Flushings especiales, para Sistemas Hidrálucos con alta caída de presión, para botellones de sellos/cierres mecánicos y Servicios de Limpieza Química y Flushing Oleohidráulico para Comisionado de Refinerías.

 

Los invitamos a visitarnos, ver las noticias que periódicamente incluimos (https://sicelub.com/noticias-grupo-sicelub-lubritech/), cualquier inquietud pueden escribirnos a info@sicelub.com o seguirnos en nuestras Redes Sociales (colocar vínculo a las Redes).

 

Aprovechamos la oportunidad para desear un Feliz Año Nuevo 2023 para todos nuestros Trabajadores, Clientes, Proveedores y Sociedad en general!

En los últimos meses, nuestra Empresa en España, Sicelub Ibérico, ha realizado varios servicios de Flushing de alta velocidad en diferentes equipos en una importante refinería de España. Históricamente, nuestra Empresa no ha estado prestando servicios en dicha Refinería, por condiciones logísticos que incrementaban nuestros costes. Durante el año 2022, tomamos acciones para mejorar esas condiciones logísticas y poder ser más competitivos. Hemos contratado personal técnico local altamente calificado y optimizado temas de transporte.

 

Los equipos intervenidos han sido un compresor centrifugo, un compresor de aire y un compresor reciprocante.

 

  • Equipo compresor centrifugo. Ubicado en una planta de lubricantes – El equipo presentaba alta contaminación por partículas y suciedad, se empezó en valores ISO 4406 de <22/21/17 y en tan solo 24h-26 horas de circulación, pudimos obtener unos valores estables de 16/14/11.

 

  • Equipo compresor centrifugo de aire – Ubicado en la zona de Torres y Fosos – El equipo presentaba una alta contaminación por partículas, este equipo fue intervenido por otras labores de mantenimiento y se aprovechó para hacer un flushing oleohidraulico turbulento. Este equipo inicio con in código ISO 4406 de 23/21/16 y gracias a tener un RE > de 12.000 en el sistema, en tan solo 12h se estabilizo en valores <16/15/12. Posteriormente, tras iniciar el intercambiador A, nuevamente las partículas repuntaron para volver a bajar y estabilizarse en valores de limpieza. Con el intercambiador B paso algo parecido, pero si dilato algo más en el tiempo ya que como sabemos, el flujo no es turbulento. No obstante, todo el conjunto de circuito finalmente quedo en valores de 16/14/11 obteniendo una gran limpieza de los internos de las líneas del equipo.

 

  • Equipo compresor reciprocante – Ubicado en la planta de Coquer, El equipo estaba intervenido por mantenimiento, presentaba problemas de contaminación por metales producidos por el fallo, en el inicio de circulación turbulenta tenía unos valores ISO 4406 de 23/22/21 tras la circulación en el equipo y gracias a que en esta ocasión los intercambiadores fueron retirados y limpiados fuera antes del flushing, en pocas horas, no más de 24h de circulación, ya teníamos valores establas de 15/13/9, asegurando una limpieza y eliminación de metales en los internos del equipo.

 

Aprovechamos nuestra presencia en la refinería para realizar una toma de muestras de aceite de equipos críticos y análisis de campo, a fin de brindar más información predictiva para nuestro cliente.

 

La gestión comercial de estos proyectos estuvo a cargo de José Julián Gómez, y la parte operativa a cargo de Aitor García, con los técnicos en campo, Javier Villar y Stan Ursaki; recibiendo apoyo Administrativo, Logístico y en EHS desde nuestras Oficinas Centrales.

 

Desde la Empresa, agradecemos el trabajo de nuestro equipo y esperamos poder seguir colaborando con nuestros clientes.

 

Adjuntamos algunas fotografías del trabajo!